FLSUN 3D Metal Frame Prusa i3 DIY KIT HardMod
В этом посте я подробно расскажу про давно откладываемый мод принтера , причины мода , сам процесс и конечно же , результаты проведенной работы ! )
(На конечных технических решениях я не настаиваю , но думаю , мой опыт будет полезным .)
Итак , причины .
Отсутствие жесткой основы для рамы , постоянно слетающий '0' и скачущий по столу принтер . Лязг линейных подшипников при скорости выше 50 мм/с и при заполнении малых областей , не удовлетворительное качество печати . 'плавающий' стол на акриловом основании и т.д. и т.п. В общем , набравшись терпения и примерно очертив себе круг задач принялся за дело !!! ))) .
В начале я собрал из 'досок и палок' основание - отрез инженерной плиты КвикДек 45*55 и доски строганной 100х25х3000 явились основным материалом для каркаса собранного на саморезы и клей ПВА .
1.1 Устанавливаю 'мою прелесть' на подиум , и превращаю ее в груду деталек , которые главное не потерять !1.2 Приступаем к модернизации стола . Используя инновационные материалы и технологии (привет известному персонажу8)8)8) !) ,переносим отверстия с акрилового основания на новое из алюминия ! (открываем отверстия по 'мастер-плите' панимаш8):D ) . делаем дремелем и дисковой пилкой пазы во фторопластовых втулках , устанавливаем их в корпус и крепим нейлоновой стяжкой *Navigator (здесь и далее прим. аффтара:D) . Стяжка просаживает внутренний размер втулки , поэтому разворачиваем отверстия в готовом узле машинной разверткой D8H9 .1.3 Производим закрепление рамы принтера на основание . Для этого выполняем ступенчатым сверлом-центровкой (D 4-12 мм ) отверстия с пределом в D8 мм для верхней части профиля (в это отверстие должна пройти головка 'черного' самореза 3,5х70 ) . Закрепляем рамку принтера на основании используя предварительно напечатанные опоры H20 мм с бобышкой 6*4 мм для установки в паз профиля. Освобождаем конструкцию от ранее введенных в нее алюм. ножек, косынок и прочей хераборы .
Теперь рама жестко закрепелна на основании и на 12 опорах напечатанных в допуске 0,05 мм по высоте !Попутно закрепим блок питания на задний вылет основания . Выполним V - образные пропилы в корпусах крепления валов оси Y - это позволит легко снять стол , заменить втулки и прочее . Приятный бонус - вырез в
алюминиевой пластине основания стола позволяет катать ось Y на все 220 мм !!!1.4 Теперь соберем оси X-Z . Укрепим рамку металлическими уголками в нахлест . Исправим , а точнее отрежем часть крышки валов оси Z .'дядькотокорь' несколько прослабил пару фторопластовых втулок . Исправляем ! Выполняем продольный разрез на втулке . Наносим 3 вика обыкновенного скотча . Запресовываем втулки в корпус каретки X . калибруем разверткой D8H9 . Отверстия под валы X в корпусах осей X-Z выполнены с незначительным перекосом. и каретка заедала с правого края . Немного развернул отверстие и на вал наклеил 2 отрезка 6х6 мм алюм. скотча , создав таким образом эксцентрик . регулируем расстояние между корпусами XZ . Закрепляем. Так же со стороны Z0 микрика сверлим отверстие в корпусе и вкручиваем в него винт М4х30 который будет корректировать зазор между соплом и столом .FFFF... Близится гулянка к завершению...но тут на те , поломка с под кровати . При первых испытаниях накрылась втулка , удерживающая тефлоновую трубку на выходе из экструдера .. Не отчаиваемся .. немного почесав репу берем прищепку , дремель и Go - Go - Go !!!!
Г-г-г-главное - аккуратность и соблюдение ТБ . Процесс создания мега-втулки в картинках -Данная конструкция позволяет трубке вращаться в латунной втулке без осевого люфта . В известном Супермаркете был приобретен Синий малярный про скотч *(Unibob 250 рупи за моток) ! Спешите , пока грязные барыги его не раскупили и не стали продавать его вам же по 100500 накрутке !!!! Кораблик Бенчмарк был напечатан сразу же .
Слайсер Кура 2.6.2 /Чайна ПЛА , шедший в комплекте / темп.(С) 200 Хот*40 Стол / Наполнение 20 % /
Первый слой 0,025 , последующие 0,15 мм. / Скорость (мм/с) : 20 внеш. 40 внутр. 60 заполнение
Время печати 1ч. 56 мин.Выводы .
Модернизация позволили решить много технических недочетов конструкции и комплексно повысить качество печати .
Послужила мне хорошим опытом . затрачено времени на порядок меньше , чем на сборку тех же узлов принтера принтера с нуля .
Бюджет модернизации менее 500 рупи !
А все вышеперечисленное значит , что все проведенные мероприятия оказались оправданны . Ура !
Теперь можно смело приступать к освоению печати АБС пластиком .
З.Ы.
Есть вопрос... все ранее и теперь напечатанные мной модели имеют один существенный недостаток - это незначительный прирост размеров в плоскосли X-Y порядка 0,05-0,1 мм , и просадка порядка 0,2-0,25 мм по Z...
Прошу совета , в чем может быть причина.....
За сим позвольте откланяться , и до новых встреч на страницах 3D Today !!! ))):D:D:D
Еще больше интересных статей
(Не)большое улучшение сушилки Sunlu S2 для мягкой подачи филамента
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Печать под 45°: почему наклон вытаскивает из принтера то, что теряется при плоской укладке
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
G-CODE по-русски для 3D печати (Мини-справочник)
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.










Комментарии и вопросы
Да большинство уже ВСЁ ПОНЯЛИ,...
при наличии админресурса всегд...
Последнее, по выполнению, може...
Здравствуйте ищу помощь как ви...
Не могу нигде найти каретку ос...
Всем привет!Недавно переставля...
Всем здравствуйте! Может кто з...