Кастомный 3D принтер с ToolChanger (часть 2) - Direct Drive ToolChanger
Всем привет.
В одном из своих предыдущих постов я рассказывал про свой 3D принтер с ToolChanger. С того момента прошло уже полтора года (как же время летит). Сейчас я хотел бы поделиться впечатлениями от эксплуатации этой конструкции, а также рассказать про модификации, которые были сделаны за это время, и результаты их внедрения.
Прежде всего – за время эксплуатации никаких нареканий в работе нет. Все работает четко и без проблем. Головки снимаются без ошибок, позиционирование стола не сбивается (даже автоматическая компенсация неровностей стола не нужна). Это очень хорошо, потому что калибровка стола в двойне важна для принтера со сменными печатными головками (ПГ). Единственное что планировалось модифицировать изначально – это конструкция печатающей головки и тип механизма блокировки печатающей головки.
Обе эти модификации делались одновременно. В качестве механизма блокировки очень хотелось попробовать тросиковый привод. Более подробно о такой конструкции можно узнать из проекта https://www.thingiverse.com/thing:3805144. Его я и взял за основу, немного переделав. Видео о работе этой системы я выкладывал в прошлой теме, на всякий случай продублирую.
Что касается работы самого тросикового привода могу сказать, что он вполне себе рабочий, сбоев замечено не было. Но все-таки он мне меньше понравился, чем серва. Это связано с массивностью самого привода на раме (мотор плюс шкивы с концевиками внутри), а также с особенностью работы этого механизма (рисунок 1). Дело в том, что сила прижима головки к каретке в нем регулируется пружиной, навитой на шкивы, и эта пружина, как по мне, не обеспечивает такого хорошего прижима, как серва. Плюс в механизме с сервой этот прижим можно было легко регулировать, причем в широких диапазонах. Если головка будет тяжелее, чем сейчас – возможно её не удастся надежно пристыковать к каретке.
Рисунок 1 – Привод тросикового механизма блокировки ПГ.
Также переделал печатающую головку. На этот раз рассматривалась возможность отказаться от стандартного хотэнда Е3D, и сделать радиатор совмещенным с блокирующим механизмом одной деталью. В принципе такая голова тоже отлично работала без всяких претензий.
Рисунок 2 – Фрезерованная деталь ПГ.
В итоге в модификации Direct я решил вернуться к серве и стандартному хотэнду Е3D. Ну а теперь, собственно, подробнее про эту модификацию.
ToolChanger: версия Direct Drive
Поскольку остальные компоненты принтер у меня работают нормально, модификация коснулась только каретки оси Х и печатающей головки. О них и пойдет речь.
Е3D для своей концепции разработала специальную голову с Direct подачей филамента, назвав её Hemera (не путать с Himera). Суть в том, что экструдер является частью мотора, и за мотор же все это крепится к головке. Лично мне идея городить мотор на сменной голове нравится не очень. Но в концепции многофункционального устройства Е3D, где на сменной голове может быть или ПГ, или фрезер, или лазер или ещё что-то – такой вариант головы оправдан.
Рисунок 3 - Е3D Hemera Direct Drive Hotend
В моем же случае это будет просто печатающая головка с Direct подачей, поэтому мотор я буду размещать на каретке оси Х. Для этого я изменил её конструкцию и получились такие вот детали. Заднюю фрезерованную деталь я взял от первой версии, переднюю полностью спроектировал с нуля.
Рисунок 4 – Фрезерованные детали каретки и головки
Рисунок 5 – Передняя и задняя детали каретки оси Х в сборе.
В остальном конструкция каретки такая же, как в первом варианте. За исключением того, что на ней теперь расположен двигатель экструдера. Ну и ещё все провода, идущие к каретке, теперь уложены в кабель-канал. Мотор по размеру я взял средний NEMA 17, его масса около 250 грамм. В принципе можно попробовать и самый маленький размер мотора, если он не будет пропускать шаги.
Рисунок 6 – Каретка оси Х в сборе.
Что же касается конструкции ПГ, то теперь на каждой из них расположен стандартный BMG Extruder и E3D V6 хотенд, которые использовались в первой версии принтера. Фрезерованную деталь переделал, но взял от первой модели сменный локер – деталь, в зацепление с которой входит вал со штифтом блокирующего механизма. И сейчас, как оказалось, изготовление этой детали отдельно было очень удачным решением. И сменить можно, если вдруг износится, и изготовлять не надо каждый раз при изменении конструкции головы.Рисунок 7 – Фрезерованная деталь ПГ в сборе и локер.
На печатной же детали крепятся вентиляторы обдува хотэнда и печатаемой модели с воздуховодами, а также система фиксации головки на док-станции. Масса головки в сборе составляет 255 грамм.Рисунок 8 – Внешний вид печатающей головки.
Рисунок 9 – Взвешивание печатающей головки.
Принцип захвата головки остался тот же, что и в первом варианте. Но в конструкции c Direct приводом есть особенность. Те, кто собирал BMG экструдер наверняка знают, что зазоры в шестернях на валу мотора и ведомой экструдера минимальны и люфта там нет. В конструкции смены головок, которую делал я, может возникнуть неприятная ситуация при попытке каретки захватить головку. А именно – шестерня вала мотора может упереться в ведомую шестерню экструдера со всеми вытекающими последствиями – пропуск шагов по оси Y, ложный захват головки и как следствие – испорченная печать. Для исключения таких ситуаций конструкция посадочного места головки на док-станцию выполнялась в виде специального профиля с подпружинивающим элементом, а положение головки на док-станции было на 1 мм ниже, чем её проектное положение на каретке. Таким образом, при захвате головки шестерни входят в зацепление с зазором 1 мм, что исключает их соприкосновение, а при повороте фиксирующего вала головка притягивается к каретке в двух направлениях одновременно – по осиY и по оси Z. При этом шестерни входят в зацепление не в продольном направление, а в поперечном.
После всех необходимых настроек естественно приступил к печати. И уже на этом варианте решил попробовать полноценную цветную печать. До этого практически не печатал ничего многоцветного. И столкнулся с неожиданным моментом. А именно – слайсер Cura при многоцветной печати печатает башню очистки для всех экструдеров, которые есть в принтере, даже если экструдер отключен в самой программе. Из-за этого нет возможности нормально прочистить сопло при смене головки со всеми вытекающими. Пока головка стоит на станции из неё немного подтекает пластик и потом эта сопля попадает на модель. Также из-за вытекшего пластика на модели при начале печати есть местный недолив. В общем буду разбираться ещё с настройками слайсера, либо буду делать систему механической очистки сопла – давно она просится уже, но все никак руки не доходят.
Вторая проблема, с которой столкнулся – серва. Во время многоцветной печати происходит частая смена инструмента, соответственно большая нагрузка на серву при частых переключениях. Так, печатая цветную ящерицу, умерла дешевая серва. Умирала постепенно – теряя мощность, и в итоге в один из циклов переключения просто не смогла захватить голову. Проблема решилась заменой сервы на более мощную. Не просто было найти такую в таком формате. Есть ещё такая же, но на 10 кг, возьму прозапас на всякий случай.
Рисунок 10 – Новая серва.
Заснял сразу видео работы. Принцип работы остался такой же, как и ранее.
Но теперь это директ экструдер. Удобнее стало заменять филамент, процесс происходит за несколько секунд. Для удобства перенес катушки с пластиком в верхнюю часть принтера, сделав простенький держатель для них. Надо будет ещё сделать какую-то крышку для них, чтобы пыль не попадала.
Рисунок 11 – Держатель для катушек с пластиком.
Также при печати зимой возникали всем известные проблемы при печати ABS. В итоге пришлось добавить в принтер подогрев камеры в виде нагревателя на 220В с вентилятором. Это решило проблемы при печати, но возникла другая – нагреватель греет сильно и дует тоже, от чего начали плавиться акриловые стенки корпуса 😊. Пришлось на них теплоизоляцию наклеить.
Рисунок 12 – Электронагреватель подогрева камеры принтера.
В общем теперь надо сделать тонкую настройку слайсера чтобы учесть особенности многоцветной печати. Теперь не обойтись без комбинга, чтобы головки не двигались над напечатанной областью, а обходили её. Особенно если она напечатана была другим цветом. Ну и с очисткой сопел тоже что-то решить надо.
Пока так.
Еще больше интересных статей
Квазимодо теперь дружит с головой
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Одна из задач была, избавиться от ущербного родного х...
Шелковый путь к яйцу дракона. Новогодняя история.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Работа над реализацией печа...
Комментарии и вопросы
Вот как надо писать статьи.
Ветра редко нет совсем, он ско...
Напомнило классический мышепуг...
Проволка доходит до середины э...
На кораблике видно что на неко...
Сразу для любителей обсуждать...
Здравствуйте господа, у меня т...