H-Bot 'RapiD Quiet' 3.0 - дальнейшие доработки
1. Самое главная неприятность оказалась в том, что алюминиевый столик китайцы похоже дали такой по сопротивлению, что ему бы лучше жить в принтере на 24В. Поступили советы поднять напряжение БП. В большой эффективности это шага я сомневался, однако все таки попробовал. На удивление при поднятии напряжения с 12 до 15В нагревание пошло раза в 2 бодрее, с 25 до 100 градусов процесс стал занимать не 18 минут, а менее 9. До 60 - 2,5 минуты. Даже стол стал разогреваться до 110 и 120 градусов.Это состояние и было зафиксировано как приемлемое.
Однако напряжение 15В потребовало снижения напряжения для некоторых потребителей:2. Понижающий преобразователь для светодиодной ленты. Снижает с 15 до 11.5.
3. Понижающий преобразователь перед платкой RRD (вентилятор контроллера и радиатора хотэнда). Тоже настроен на 11.5.
4. Вентиляторы обдува работают под управлением ШИМ, поэтому там понижалку поставить не получится. Под руку попались полуватные резисторы по 75Ом. Из них была собрана конструкция 4 в параллель, что давало для 2х вентиляторов опять же 11.5В на 100% обдува.
5. Был поставлен датчик окончания филамента и подключен к пин 4. Вот он:Оставил небольшое расстояние между ним и федером, чтобы можно было при желании заправлять мимо датчика (встави в него кусок прутка).
В прошивке были включены макросы:
в Configuration.h
#define FILAMENT_RUNOUT_SENSORи в Configuration_adv.h
#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE6. Что-то не получалось с остановкой печати с этим датчиком, что послужило стимулом перейти с комплектного марлина 1.1.4 на последний 1.1.8. Остановка печати при окончании филамента точно теперь работает.
При этом вместо использования дисплея MINIPANEL и ручной правки пинов был использован появившийся уже в 1.1.6 MKS_MINI_12864.
7. Для стола был включен и настроен режим ПИД (вместо дефолтного bang-bang). Стол нагревается не хуже, температуру держит очень точно. При этом мосфет на плате больше греться практически не стал.
8. Была давняя проблема с тем, что ручное управление осями через энкодер и меню двигало каждую ось в 4 раза дальше чем нужно. При этом и выбор пунктов в меню был какой-то неубедительный. Оказывается МКС МИНИ 12864 зачем-то шлет по 4 импульса за 1 щелчок. А при навигации по меню по дефолту в марлине зачем-то используют по 5 импульсов на один переход. Прошивка была донастроена:
#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4Но вот как-то так.
#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1
Осталось дождаться нормальных радиаторов, переклеить их на tmc2100 - и можно уже поддон закрывать.
ПС: Для установки датчика филамента пришлось разбирать левый тоннель. Таки да - он разбирается за 5 минут, но со второго раза ). Первый раз на это уходит минут 30 - хочется ничего не сломать, а тут еще мешает концевих Y-min.
Хинт - в начале разборки нужно выкрутить винт который держит пластиковую стойку в подвале (шляпка мешает вытащить стенку тоннеля).
Еще больше интересных статей
Ускорение печати.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
но...
Лучший спайщик филамента что мне удалось найти
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
MMRU (Multi Material Russian Upgrade) (Часть 6: Анонс новой механики)
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Комментарии и вопросы
ну замудренно и 42мм ширина,....
Автолак точно имеет УФ защиту,...
Чем катртезианская отличается....
Доброго времени суток, столкну...
купил новый шаговый двигатель...
Разделение моделей это жуть, о...
Я получил доступ к принтеру и...